為貫徹落實(shí)《中國制造2025》,加快實(shí)施智能制造工程,去年以來,工信部分批次推進(jìn)了智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目的實(shí)施。在2015年46家企業(yè)試點(diǎn)示范的基礎(chǔ)上,2016年工信部又選取了63家企業(yè)試點(diǎn)示范。項(xiàng)目覆蓋45個(gè)行業(yè),分布在25個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市),涉及離散型智能制造、流程型智能制造、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、大規(guī)模個(gè)性化定制、遠(yuǎn)程運(yùn)維服務(wù)等智能制造新模式。為宣傳試點(diǎn)示范企業(yè)的典型經(jīng)驗(yàn),促進(jìn)智能制造的深入推進(jìn),本報(bào)特推出“中國智造那些事”系列報(bào)道,以饗讀者。
消費(fèi)性電子具有體積小、周期短、迭代快、規(guī)模大、效率高的特點(diǎn),因此對(duì)于制造裝備的可靠性有著嚴(yán)格的要求。雖然長期以來我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不盡人意,但在3C(電腦、通訊和消費(fèi)性電子)產(chǎn)業(yè)卻獨(dú)放異彩,不僅在整機(jī)上有了很大突破,在核心的數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域也斬獲頗豐,入選國家智能制造試點(diǎn)示范的東莞勁勝精密組件股份有限公司(以下簡稱東莞勁勝)“移動(dòng)終端金屬加工智能制造新模式”項(xiàng)目,就是一個(gè)縮影。
“十八羅漢”劍出鞘
眾所周知,3C產(chǎn)品的組成零部件數(shù)量眾多,如手機(jī)就包含觸摸屏、顯示面板、主板PCB等較大的零部件,以及攝像頭、結(jié)構(gòu)件等其他細(xì)小零部件,且基本都是非標(biāo)產(chǎn)品,體積小、絕對(duì)精度要求高,因此生產(chǎn)組裝的自動(dòng)化改造難度也較高。
但與此同時(shí),包括外殼、蓋板等在內(nèi)3C產(chǎn)品零部件制造技術(shù)以及整機(jī)裝配技術(shù)工藝和設(shè)備都相當(dāng)成熟,加工內(nèi)容重復(fù)度高,勞動(dòng)強(qiáng)度高,符合自動(dòng)化改造的特征。由此,東莞勁勝確定了智能制造項(xiàng)目的實(shí)施目標(biāo):實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效率提高20%以上,運(yùn)營成本降低20%,產(chǎn)品研制周期縮短30%,產(chǎn)品不良品率降低30%,能源利用率提高15%。
歷時(shí)1年,目前東莞勁勝已建成擁有10條自動(dòng)化鉆攻生產(chǎn)線的智能車間,建立了智能工廠設(shè)備大數(shù)據(jù)平臺(tái),通過對(duì)設(shè)備實(shí)時(shí)大數(shù)據(jù)的采集、分析,實(shí)現(xiàn)了機(jī)床健康保障、G代碼智能優(yōu)化、斷刀監(jiān)測等智能化操作。另外,項(xiàng)目還建有普及型自動(dòng)化鉆攻推廣線(20臺(tái)鉆攻中心機(jī)床和12臺(tái)工業(yè)機(jī)器人)、機(jī)器人自動(dòng)拋光打磨生產(chǎn)線(12臺(tái)工業(yè)機(jī)器人)、用于智能制造人才培訓(xùn)的智能生產(chǎn)線等。
通過硬件建設(shè)和軟件開發(fā),東莞勁勝實(shí)現(xiàn)了數(shù)控設(shè)備與機(jī)器人的協(xié)同作業(yè),在業(yè)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)裝夾環(huán)節(jié)采用機(jī)器人代替人工操作,并建立起基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的制造現(xiàn)場智能感知系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了對(duì)加工中心、機(jī)器人、物流裝備等的全面支持。而在整個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)過程中,“三國”的應(yīng)用功不可沒。
據(jù)東莞勁勝工廠負(fù)責(zé)人介紹,“三國”是指智能工廠全部使用國產(chǎn)智能裝備、國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)、國產(chǎn)工業(yè)軟件。
東莞勁勝執(zhí)行總裁王建表示,項(xiàng)目啟動(dòng)之初,公司考察了西門子在成都的數(shù)字化工廠,被要求將已有設(shè)備的控制系統(tǒng)全部換成西門子的系統(tǒng),這樣不僅增加成本,技術(shù)人員也需要重新適應(yīng)新系統(tǒng),關(guān)鍵是“我們還無法獲得制造數(shù)據(jù)的全部控制權(quán),所以最終沒有采用西門子的方案”。
除了西門子,東莞勁勝還比較了IBM等國際巨頭的產(chǎn)品,也都存在硬件成本高、系統(tǒng)不可控、數(shù)據(jù)不安全的局限。
最終,東莞勁勝將目光轉(zhuǎn)向了國產(chǎn)產(chǎn)品,并聯(lián)合華中科技大學(xué)、華中數(shù)控、創(chuàng)世紀(jì)機(jī)械等18個(gè)國內(nèi)單位,組成了以勁勝為核心的智能制造“十八羅漢”。
現(xiàn)在看來,由于“三國”軟、硬件系統(tǒng)之間深度開放并互相融合,才為智能工廠的信息集成、數(shù)據(jù)集成以及各種智能化功能的實(shí)現(xiàn)奠定了基礎(chǔ),同時(shí)也保障了工業(yè)數(shù)據(jù)的安全可控。目前,智能工廠最核心的設(shè)備———配套國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)的國產(chǎn)高速鉆攻中心機(jī)床,已能與進(jìn)口同類產(chǎn)品同臺(tái)競技。
國貨當(dāng)家待有時(shí)
3C行業(yè)對(duì)數(shù)控機(jī)床的高速高精加工性能有很高的要求,對(duì)加工效率尤其敏感。以一個(gè)3000臺(tái)機(jī)床規(guī)模的3C加工車間為例,若單件加工效率提升10%,意味著可節(jié)省300臺(tái)機(jī)床的費(fèi)用。
“以前的生產(chǎn)線只能做1個(gè)產(chǎn)品,通過柔性化生產(chǎn)線、通用性料盤、通用型機(jī)器人手爪等,現(xiàn)在生產(chǎn)線能做到同時(shí)有序生產(chǎn)9個(gè)產(chǎn)品而不亂?!蓖踅ㄕf,借助斷刀檢測、機(jī)床健康診斷和自動(dòng)監(jiān)測等系統(tǒng),勁勝成功把品質(zhì)良率提高到了98%。
東莞勁勝合作伙伴、武漢華中數(shù)控股份有限公司董事長陳吉紅也表示,一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)失誤,會(huì)導(dǎo)致整個(gè)生產(chǎn)線癱瘓。通過給刀具裝上芯片實(shí)時(shí)傳輸數(shù)據(jù),斷刀的判斷準(zhǔn)確率可達(dá)到90%以上。“這相當(dāng)于給機(jī)器人拍心電圖,如果波形出現(xiàn)異常,大數(shù)據(jù)中心馬上會(huì)發(fā)指令讓機(jī)床暫停,并提醒操作人員換刀,有效避免斷刀帶來的損失。”
選擇國產(chǎn)設(shè)備之路并非沒有風(fēng)險(xiǎn)。工信部相關(guān)負(fù)責(zé)人坦言,國家大力提倡發(fā)展智能制造所需的關(guān)鍵裝備、核心零件和應(yīng)用軟件,但過去即便有,不少用戶也不太愿意用。
在國家的引導(dǎo)下,目前這一局面已逐漸好轉(zhuǎn)。在王建看來,最重要的是國產(chǎn)設(shè)備的系統(tǒng)開放,能夠完整、即時(shí)采集和加工數(shù)據(jù),并保證大數(shù)據(jù)應(yīng)用的安全可控,滿足智能制造最核心的需求。
工信部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,用中國自己的裝備武裝起來的高度自動(dòng)化、數(shù)字化的智能化工廠,近年來不斷涌現(xiàn)。在東莞勁勝,數(shù)控機(jī)床、AGV小車、工業(yè)軟件等都擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),這無疑增加了我國推進(jìn)智能制造的信心。