中聯(lián)工程起重機公司工序改善顯成效

時間:2014-03-28

來源:網絡轉載

導語:研究過程中,大家發(fā)現(xiàn)轉臺底板大法蘭圈的變形量無法保證在可控的范圍內,因此可能達不到設計要求。經過工藝人員共同探討論證后,大家一致決定創(chuàng)新嘗試,更改工藝工序。

在工程起重機公司長沙汽車吊結構廠房二跨,以前生產25~80T的轉臺時,底板與大法蘭圈均采用手工燒焊的方式進行生產。手工燒焊在進行轉臺擺搭后,需吊裝到變位機進行底板與法蘭圈燒焊,不僅工作量大,而且焊接機器人的利用率也只能達到73%,很不劃算。

手工燒焊的問題一直是車間生產的提速障礙,也是讓我們焊工很頭疼的事。當我們看著先進的機器人焊接設備時,大家冒出了這樣的想法:“能不能把這些先進的設備充分利用起來,讓機器人編程后代替人工焊接底板與大法蘭圈,減少人工的勞動強度?”當我們提出建議后,轉臺組的工藝人員便開始研究解決方案:如制作專用工裝、更改工序等等。

研究過程中,大家發(fā)現(xiàn)轉臺底板大法蘭圈的變形量無法保證在可控的范圍內,因此可能達不到設計要求。經過工藝人員共同探討論證后,大家一致決定創(chuàng)新嘗試,更改工藝工序。我們車間一線員工、工藝人員,決定實驗生產一臺55V532的產品,將底板與大法蘭圈焊接程序先用焊接機器人進行編程,然后在流入轉臺前段擺搭,接下來用整體機器人焊接,最后金加工。通過對焊后變形數(shù)據進行三坐標劃線儀檢測,測得在該方式下未金加工狀態(tài)時,大法蘭圈的平面度能夠控制在生產、設計要求范圍內。同時,實驗中的底板焊接變形度、焊后金加工等,每道工序均能實現(xiàn)很好的控制。實驗的成功給予我們極大的信心,因為這表示有望在25~80V產品的結構件上實現(xiàn)全面機器人焊接。到那時,不僅能夠給我們車間一線操作者帶來“福利”——減低手工燒焊大法蘭圈的勞動強度;同時,也使得車間里的焊接機器人得到更高效率的利用,縮短生產節(jié)拍、保證焊縫質量,從根本上杜絕由于轉臺大法蘭圈的人工焊接缺陷導致的質量事故。

這只是車間員工在落實工程起重機公司“品質為王”戰(zhàn)略決策上走的一小步,接下來,車間將針對生產效率的提升進行更加深入的挖掘活動。

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