時間:2021-05-13 11:32:11來源:中國傳動網(wǎng)
1、前言
隨著新能源汽車的發(fā)展,市場對于電驅(qū)系統(tǒng)產(chǎn)品質(zhì)量的要求越來越高[1-3],電機測功機作為電驅(qū)系統(tǒng)測試的重要設(shè)備,其運行的穩(wěn)定性對于測試驗證工作至關(guān)重要。目前,市售的電機測功機都需要為被測電機額外配備工裝——電機軸,由第三方加工的電機軸的穩(wěn)定性往往還達(dá)不到用戶的預(yù)期。在更換新的電機軸后,往往會出現(xiàn)振動大的現(xiàn)象。
為了弄清電機軸振動大的原因并找出解決措施,本文從電機測功機的測試環(huán)境和測試過程等實處著手進(jìn)行了細(xì)致地分析研究,期望能夠以此針對性地提出一些對策,降低由電機軸振動大引起的電機測功機試驗故障率。
2、現(xiàn)狀調(diào)查并確定目標(biāo)
針對電機測功機設(shè)備故障的狀況,進(jìn)行了長時間的現(xiàn)場跟蹤調(diào)查,并進(jìn)行匯總分析,具體數(shù)據(jù)如圖1所示。
由圖1可知,軸振動大在所有故障中所占比例最大。試驗發(fā)現(xiàn)正常測功機軸振動傳感器數(shù)值穩(wěn)定保持在0.1-0.3mm/s之間,當(dāng)測功機試驗振動值超過0.3并繼續(xù)增長達(dá)到一定的振動值時就會報軸振動大故障。軸振動大故障不僅會影響真實試驗的數(shù)據(jù),還會耽誤試驗的進(jìn)度,對設(shè)備造成損耗。
深度觀察發(fā)現(xiàn)電機測功機軸振動大故障發(fā)生的原因比較集中,主要包括以下5點:1)電機軸花鍵齒形磨損嚴(yán)重;2)電機軸花鍵齒形加工不良;3)電機軸未做動平衡;4)軸承長時間未加潤滑脂;5)測功機連接內(nèi)花鍵質(zhì)量不良。
3、電機軸振動大的原因分析及確認(rèn)
3.1電機軸花鍵齒形磨損嚴(yán)重
電機與電機軸的主要連接部位為電機軸花鍵,其中電機一側(cè)為內(nèi)花鍵,且由于電機為被測件,其內(nèi)花鍵質(zhì)量可受到嚴(yán)格把控;電機測功機一側(cè)也是內(nèi)花鍵,同樣,為滿足長期大量的測試需求,其質(zhì)量在出廠時同樣受到嚴(yán)格把控。而作為連接電機(被測件)與電機測功機(測試設(shè)備)的工裝——電機軸,兩頭則為外花鍵,其尺寸、材質(zhì)及精度,往往需要根據(jù)不同電機(被測件)進(jìn)行選擇及加工。不同供應(yīng)商加工的電機軸,其質(zhì)量會有較大差異。
在高轉(zhuǎn)速或大扭矩的測試過程中,由于選材或者加工不當(dāng),電機軸花鍵極容易磨損。電機軸花鍵齒形磨損(圖2)導(dǎo)致電機軸與電機以及測功機內(nèi)花鍵嚙合不良,在高速運轉(zhuǎn)時產(chǎn)生激振力,從而導(dǎo)致振動偏大;更嚴(yán)重的情況下會造成花鍵軸斷裂,損壞被測電機或者測試設(shè)備,防護(hù)不到位的情況下,甚至危及操作人員的人身安全。
3.2電機軸花鍵齒形加工不良
作為連接電機(被測件)與電機測功機(測試設(shè)備)的工裝,電機軸的質(zhì)量極為關(guān)鍵,由其是與電機和測功機連接的部位——花鍵,其質(zhì)量要求更高。但目前國內(nèi)加工此工裝的供應(yīng)商水平參差不齊,部分供應(yīng)商加工出來的工裝尺寸、精度達(dá)不到要求,或者選用的原材料不符合要求,或者沒有經(jīng)過熱處理的工藝。有些供應(yīng)商根本沒有熱處理的意識,有些供應(yīng)商甚至沒有熱處理的能力。
種種原因?qū)е码姍C軸加工不良(圖3右),同時在運輸過程中由于防護(hù)不當(dāng),有可能產(chǎn)生摩擦、碰撞,導(dǎo)致花鍵上有凹坑、劃痕或者花鍵齒形不良等情況。這些都會引起其與電機或測功機內(nèi)花鍵配合不良,在高速運轉(zhuǎn)過程中會產(chǎn)生激振力,導(dǎo)致振動偏大;同樣有可能造成花鍵軸斷裂,損壞被測電機或者測試設(shè)備,甚至危及操作人員的人身安全。
3.3電機軸未做動平衡
電機軸在這里是典型的回轉(zhuǎn)體,在理想的情況下回轉(zhuǎn)體旋轉(zhuǎn)與不旋轉(zhuǎn)時,對軸承產(chǎn)生的壓力是一樣的,這樣的回轉(zhuǎn)體是平衡的回轉(zhuǎn)體。由于不同供應(yīng)商加工出來的花鍵軸,有可能存在材質(zhì)不均勻、毛坯缺陷、加工誤差等情況,使得花鍵軸在旋轉(zhuǎn)時,其上每個微小質(zhì)點產(chǎn)生的離心慣性力不能相互抵消,離心慣性力作用到被測電機及測試設(shè)備上,引起振動,產(chǎn)生了噪音,加速花鍵軸的磨損,縮短了機械壽命,嚴(yán)重時可能造成破壞性事故。因此,必須對電機軸進(jìn)行平衡,使其達(dá)到允許的平衡精度等級,或使因此產(chǎn)生的機械振動幅度控制在允許的范圍內(nèi)。
在電機軸表面增加鉆孔做去重動平衡,可以減輕電機軸在高速運轉(zhuǎn)時的振動(圖4左)。如果沒有做動平衡,電機軸在轉(zhuǎn)動的時候由于存在質(zhì)量偏心產(chǎn)生激振力,在做試驗過程中高速轉(zhuǎn)動會導(dǎo)致振動大,致使電機測功機臺架振動傳感器報故障(圖4右),甚至造成更嚴(yán)重后果。
4、電機軸振動大的解決措施對策
經(jīng)過上述觀察和原因分析,針對性地提出了如下表1的對應(yīng)措施。措施實施之后再次進(jìn)行試驗,發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障比例明顯下降,由原來的82%降到33.33%,證明措施有效。
5、結(jié)束語
本文針對電機測功機電機軸振動大的問題,開展了細(xì)致地調(diào)查和現(xiàn)場試驗活動,成功找出了電機測功機電機軸振動大故障的主要原因,并制定了有效地措施,降低了電機測功機的設(shè)備故障率。
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