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ALPHA變頻器在冷鐓機上的應(yīng)用案例

時間:2012-09-17 15:51:51來源:《控制與傳動》第八期

導(dǎo)語:?采用智能型可逆預(yù)置數(shù)計數(shù)器與接近開關(guān)配合,以實現(xiàn)零件加工數(shù)量顯示。

一、冷鐓機簡介:

      冷鐓機是在常溫下將鋼坯鐓成一定形狀的產(chǎn)品的設(shè)備。隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷發(fā)展和進(jìn)步,全自動冷鐓機已廣泛應(yīng)用于汽車、機械零部件制造。該設(shè)備全自動化完成批量專業(yè)化生產(chǎn)螺帽、螺母等雙擊整模標(biāo)準(zhǔn)件,從輥輪進(jìn)料,依次切斷,壓角沖孔成形,一機完成,省去費時且昂貴的退火工序。工位采用水平排列,主傳動為二級傳動,主滑塊的驅(qū)動采用壓力肘桿結(jié)構(gòu),飛輪和傳動軸的連接采用氣壓摩擦離合器。

      某工廠一臺冷墩機是20世紀(jì)50年代從前蘇聯(lián)進(jìn)口的設(shè)備,是飛機鉚釘?shù)膶S蒙a(chǎn)設(shè)備。70年代初,曾將電氣控制系統(tǒng)改造為可控硅直流調(diào)速系統(tǒng),至今已服役了40多年,電機整流子嚴(yán)重磨損,控制箱元器件老化嚴(yán)重,已無法保證加工精度要求。經(jīng)分析,決定采用變頻調(diào)速智能控制系統(tǒng)進(jìn)行改造。

二、改造要求

  1.在不改動機床機械傳動系統(tǒng)的情況下改造為無級調(diào)速,調(diào)速范圍為30~120件/min。

  2.變速系統(tǒng)安全可靠,使機床平穩(wěn)連續(xù)變速。

  3.增加數(shù)顯裝置以計量加工件數(shù),裝置具有設(shè)定加工工件總數(shù)、達(dá)到設(shè)定值時自動停機、當(dāng)中間需停機續(xù)料或出故障停機后再次開機時連續(xù)計數(shù)的功能。

三、變頻調(diào)速系統(tǒng)、智能型儀表控制系統(tǒng)簡介

      根據(jù)電氣技術(shù)改造要求,選擇了變頻調(diào)速系統(tǒng)加智能型儀表控制系統(tǒng)。用調(diào)速電位器通過變頻器對變頻電機在0~1500r/min范圍內(nèi)無級調(diào)速;智能型儀表通過NPN接近開關(guān)對加工零件數(shù)量進(jìn)行采集,再通過內(nèi)部參數(shù)的設(shè)置和操作實現(xiàn)對設(shè)備的控制。

變頻器選用ALPHA6000系列,該系列變頻器具有以下特點:

l       采用電機專用高速32位CPU

l       低頻特性好,力矩可自動提升

l       電流實時調(diào)節(jié),動態(tài)響應(yīng)好

l       數(shù)字輸入輸出接口功能豐富,可根據(jù)需要自行定義接口功能

l       具有2路模擬量輸入,2路模擬量輸出,1路頻率信號輸出

l       專門接地設(shè)計,電磁兼容性好

l       豐富的運行參數(shù)實時監(jiān)控功能,隨時掌握機器運行狀況

l       完善的故障保護(hù)功能及掉電存儲功能

      采用智能型可逆預(yù)置數(shù)計數(shù)器與接近開關(guān)配合,以實現(xiàn)零件加工數(shù)量顯示。該計數(shù)器具有以下特點:采用開關(guān)電源,電壓適應(yīng)范圍大,抗干擾能力強;直接顯示實際值,并可設(shè)定顯示有效小數(shù)位數(shù);鍵盤設(shè)定,LCD帶背光源顯示,操作簡單;5種計數(shù)輸入模式,4種輸出模式,自動復(fù)位時間0.01~9.99s可調(diào);使用鍵盤鎖定功能,根據(jù)要求鎖定不需要使用的鍵,防止誤操作。

四、硬件電路設(shè)計 

變頻調(diào)速系統(tǒng)原理圖

 

 

      調(diào)速電位器(R)接至變頻器的外部給定調(diào)節(jié)輸入點(10V、AI1、AGND),調(diào)節(jié)變頻器的輸出頻率在0~50Hz范圍內(nèi)改變,從而實現(xiàn)對變頻電機的無級調(diào)速;將控制柜面板上的數(shù)顯表接至變頻器的輸出頻率點(DO、COM),在數(shù)顯表上動態(tài)顯示電機的轉(zhuǎn)速;將報警燈接至變頻器的繼電器輸出點(TA,TC),當(dāng)變頻器工作異常時報警。

智能型儀表控制系統(tǒng)原理圖

      在計數(shù)器面板上設(shè)定加工零件的總數(shù);在計數(shù)器的信號輸入點(9、12、14)接入NPN型接近開關(guān)(SQ)。冷墩機每加工完成一個零件,接近開關(guān)發(fā)出一個信號給計數(shù)器,在顯示屏上顯示。計數(shù)器在顯示零件加工數(shù)量的同時,對預(yù)先設(shè)置的加工總數(shù)進(jìn)行減1操作,當(dāng)預(yù)置數(shù)減為0時,輔助輸出常閉觸點(3、4)斷開,使中間繼電器KA1失電,設(shè)備停止運行。為防止在自動加工過程中計數(shù)器設(shè)定的數(shù)據(jù)被他人更改,在計數(shù)器鍵保護(hù)輸入點(14、15)接一鑰匙開關(guān)(SA1),操作者設(shè)定完相關(guān)參數(shù)以后,旋動SA1可以將計數(shù)器操作面板上的所有鍵鎖定保護(hù)。

      當(dāng)加工工件達(dá)到預(yù)設(shè)數(shù)值時,設(shè)備自動停止工作,等待新的任務(wù)。當(dāng)加工過程中中間需要停機續(xù)料或因故障停機時,零件加工數(shù)量保持年限最大可達(dá)10年,重新啟動時可以接著計數(shù)。計數(shù)器可以通過操作面板和背后按鈕進(jìn)行復(fù)位,操作簡便,維護(hù)方便。

  • 改造后的好處:
  1. 由于使用了變頻調(diào)速,可以根據(jù)加工件工藝要求無極的實現(xiàn)速度調(diào)節(jié)。
  2. 使用了變頻控制后,機器在啟動停止時平滑無沖擊,延長了機械使用壽命。
  3. 在電機過載或其它異常情況下,變頻保護(hù)功能動作,保證了設(shè)備的安全。
  4. 可通過與PLC配合使用,實現(xiàn)全自動化的加工過程。

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